公開了一種低磷鋼的冶煉方法,包括:將廢鋼兌鐵水后經轉爐吹煉脫磷獲得脫磷鋼液及脫磷爐渣;向轉爐中加入鋁礬土,噸鋼加入量為5-15kg,并控制所述脫磷爐渣中Al2O3的質量分數為10-15%;加入鋁礬土1-2分鐘后,將所述脫磷爐渣倒出轉爐;將所述脫磷鋼液經轉爐吹煉脫碳后獲得低磷鋼水及脫碳爐渣;轉爐出鋼并將脫碳爐渣倒出轉爐。本發明專利技術提供的一種低磷鋼的冶煉方法,最終可實現轉爐脫磷階段(倒出的渣量/脫磷總的渣量)≥70%,抑制回磷,同時造渣原料更加環保,不污染環境,最終獲得的低磷鋼水中磷的質量分數能夠達到0.0060%以下。
【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于轉爐煉鋼
,特別涉及。
技術介紹
傳統的轉爐冶煉采用“加廢鋼、鐵水一轉爐吹煉一轉爐出鋼”エ藝。該方法適用于冶煉一般質量要求的鋼種。隨著對潔凈鋼要求的提高,鋼中磷含量要求達到O. 0080%以下,加大了轉爐脫磷的難度。為了生產超低磷鋼,目前主要有兩種エ藝(I)采用雙渣冶煉的エ藝,在脫磷結束后進行倒渣操作,倒掉一部分脫磷爐渣,再進行吹煉。但是在操作中為了保證脫磷效果,均采用高搶位操作,首先采用生成FeO的エ藝,促進生成低熔點爐渣,利用FeO的氧化性進行脫磷,此エ藝的缺點是由于采用高搶位操作,容易溢渣;由于倒掉的爐渣中FeO含量較高,造成鐵損較大。(2)采用雙聯轉爐的エ藝,即采用兩個轉爐冶煉的エ藝,ー個 轉爐脫磷,一個轉爐脫碳,但是對于很多エ廠而言,條件不允許,不能夠實現兩個轉爐雙聯操作。雙渣冶煉エ藝的難點是實現脫磷階段快速造渣和快速倒渣エ藝,目前一般采用加入CaF2的エ藝,但是CaF2污染嚴重。公開號為101314805,公開日為2008-12-03的中國專利,公開了ー種中磷鐵水轉爐高效脫磷冶煉方法,該方法也在脫磷結束后實施倒渣操作,脫磷渣堿度控制在2. O 3.0,倒渣溫度控制在1470°C。通過該方法,脫碳終點鋼中磷含量能夠控制在低于O. 01%,但是該專利沒有提供有利于脫磷渣倒出的方法。公開號為1182799,公開日為1998-05-27的中國專利,公開了ー種鐵水預脫磷方法,該方法利用轉爐且使用合成渣進行鐵水預脫磷,螢石用量達到了 5. 6 8. Okg/t,但是螢石的污染大,在實際操作中應盡量避免使用。
技術實現思路
本專利技術的目的在于,解決現有低磷鋼冶煉過程中污染大、脫磷爐渣化渣效果差,脫磷爐渣流動性差,鋼水中磷含量高的問題,提供一種環保且能有效的提高脫磷爐渣化渣效果和脫磷爐渣流動性,降低鋼水中磷含量的低磷鋼生產方法。本專利技術提供的ー種,包括將廢鋼兌鐵水后經轉爐吹煉脫磷獲得脫磷鋼液及脫磷爐渣;向轉爐中加入鋁礬土,噸鋼加入量為5_15kg,并控制所述脫磷爐渣中Al2O3的質量分數為10-15% ;加入鋁礬土 1-2分鐘后,將所述脫磷爐渣倒出轉爐;將所述脫磷鋼液經轉爐吹煉脫碳后獲得低磷鋼水及脫碳爐渣;轉爐出鋼并將脫碳爐渣倒出轉爐。進ー步,所述脫磷爐渣的組分質量百分比為CaO :25-34, SiO2 :15-22, MnO :3_5,FeO :5_10,MgO :6_12,余量為 Fe 和微量元素。進ー步,將廢鋼兌鐵水后經轉爐吹煉脫磷時,控制所述脫磷爐渣的堿度為I.1-2. 3。進ー步,所述脫碳爐渣的組分質量百分比為CaO :44-50, SiO2 :10-14,MnO :ト2. 4,FeO : 12-20,MgO :9_13,余量為 Fe 和微量元素。 進一歩,將所述脫磷鋼液經轉爐吹煉脫碳時,控制所述脫碳爐渣堿度為3. 7-4. 2。進ー步,所述低磷鋼水中磷的質量百分數在O. 0060%以下。本專利技術提供的ー種,在一個轉爐上實現超低磷鋼的生產,熱量比較富裕,冶煉時間較短。脫磷爐渣采用加入Al2O3降低爐渣的粘度,倒渣順利,最終可實現脫磷轉爐(倒出的渣量/脫磷總的渣量)^ 70%,且由于加入Al2O3降低爐渣的粘度,脫磷爐渣流動性好,就可以采用低槍位操作,脫磷爐渣的FeO含量較低(5-10%),鐵損較小。加入鋁礬土替換傳統エ藝中的螢石進行化渣,避免了傳統エ藝污染大的問題。最終獲得的低磷鋼水中磷的質量分數能夠達到O. 0060%以下。具體實施例方式采用雙渣エ藝冶煉低磷鋼,脫磷和脫碳在同一座轉爐內進行。在脫磷結束后倒掉一部分脫磷爐渣,再加入新的爐渣,進行吹煉脫碳。這種エ藝在實際操作中存在技術難點,例如脫磷階段爐渣化渣慢,調度跟不上。操作中為了保證脫磷效果,促進生成低熔點爐渣,均采用高搶位操作,以利用FeO的氧化性脫磷,容易溢渣,倒掉的爐渣中FeO含量較高,造成鐵損較大。脫磷渣化渣效果不好,爐渣流動性差,倒出不徹底,容易回磷。傳統エ藝加入螢石化渣,污染大等問題。針對以上諸多問題,本專利技術提供了一種能實現降低脫磷渣中FeO含量,降低鐵損,増加操作安全性,増加脫磷爐渣流動性,穩定控制磷含量等目的的低磷鋼冶煉方法,包括以下幾個步驟步驟Sl-I :將廢鋼兌鐵水后經轉爐吹煉脫磷獲得脫磷鋼液及脫磷爐渣。其中,脫磷爐渣的組分質量百分比為CaO :25-34, SiO2 :15-22,MnO 3-5, FeO :5-10, MgO :6_12,余量為Fe和微量元素。本實施方式充分利用剛倒入轉爐的鐵水初期溫度較低的熱力學條件,進行脫磷,可以適當降低轉爐脫磷階段脫磷爐渣的堿度,控制脫磷爐渣的堿度在I. 1-2. 3之間,這樣既能夠配合低溫鐵水的脫磷操作,又能保證脫磷爐渣的良好流動性。此外,由于堿度不高,還大大節約了石灰的消耗。步驟S2-1 向轉爐中加入鋁礬土,噸鋼加入量為5_15kg,并控制所述脫磷爐渣中Al2O3的質量分數為10-15%。隨著脫磷的進行,爐渣中P2O5含量升高,為了保證脫磷效果,有效避免后期的回磷,希望脫磷爐渣能在短時間內倒出,以保證脫磷效果,同時提高轉爐生產節奏。實際生產中發現,脫磷爐渣流動性較差,為了能夠順利倒出70%以上的脫磷爐渣,應當適當提高脫磷爐渣的流動性。本實施例經過大量的爐渣熱力學計算發現,如果在脫磷爐渣中加入鋁礬土,增高爐渣中Al2O3的含量至10-15%,脫磷爐渣的熔點降低,流動性增加,這樣能順利的倒出脫磷爐渣。步驟S3-1 :加入鋁礬土 1-2分鐘后,將所述脫磷爐渣倒出轉爐。步驟S4-1 :將所述脫磷鋼液經轉爐吹煉脫碳后獲得低磷鋼水及脫碳爐渣。脫碳爐渣的組分質量百分比為CaO :44-50, SiO2 :10-14,MnO :ト2. 4,FeO : 12-20,MgO :9_13,余量為Fe和微量元素。在將脫磷鋼液經轉爐吹煉脫碳吋,需要控制脫碳爐渣的堿度在3. 7-4. 2之間。低磷鋼水中磷的質量百分數在O. 0060%以下。步驟S5-1 :轉爐出鋼并將脫碳爐渣倒出轉爐。本專利技術提供的,在一個轉爐上實現超低磷鋼的生產,熱量比較富裕,冶煉時間較短。脫磷爐渣采用加入Al2O3降低爐渣的粘度,倒渣順利,最終可實現脫磷轉爐(倒出的渣量/脫磷總的渣量)^ 70%,且由于加入Al2O3降低爐渣的粘度,脫磷爐渣流動性好,就可以采用低槍位操作,脫磷爐渣的FeO含量較低(5-10%),鐵損較小。加入鋁礬土替換傳統エ藝中的螢石進行化渣,避免了傳統エ藝污染大的問題。且采用低槍位控制エ藝,提高了攪拌強度,促進了爐渣的脫磷反應。最終獲得的低磷鋼水中磷的質量分數能夠達到O. 0060% 以下。下面結合具體實施例對本專利技術進行進ー步說明。 實施例一本實施例采用220噸頂底復吹轉爐,具體操作方法如下步驟S1-2 :加廢鋼20噸、兌鐵水197噸后,經轉爐吹煉脫磷獲得脫磷鋼液及脫磷爐渣。本實施例采用低搶位控制エ藝,吹煉開始時,槍位2. 2m,吹煉I分鐘后,調節槍位至2. 4m,供氧流量為42000Nm3/h,脫磷爐渣的組分質量百分比為CaO :32. 615,SiO2 :21. 728,MnO :2. 523, FeO :5. 238,MgO :9. 660,Fe和微量元素:28. 236。脫磷階段爐渣的堿本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種低磷鋼的冶煉方法,其特征在于,包括:將廢鋼兌鐵水后經轉爐吹煉脫磷獲得脫磷鋼液及脫磷爐渣;向轉爐中加入鋁礬土,噸鋼加入量為5?15kg,并控制所述脫磷爐渣中Al2O3的質量分數為10?15%;加入鋁礬土1?2分鐘后,將所述脫磷爐渣倒出轉爐;將所述脫磷鋼液經轉爐吹煉脫碳后獲得低磷鋼水及脫碳爐渣;轉爐出鋼并將脫碳爐渣倒出轉爐。
【技術特征摘要】
1.一種低磷鋼的冶煉方法,其特征在于,包括 將廢鋼兌鐵水后經轉爐吹煉脫磷獲得脫磷鋼液及脫磷爐渣; 向轉爐中加入招帆土,噸鋼加入量為5-15kg,并控制所述脫磷爐洛中Al2O3的質量分數為 10-15% ; 加入鋁礬土 1-2分鐘后,將所述脫磷爐渣倒出轉爐; 將所述脫磷鋼液經轉爐吹煉脫碳后獲得低磷鋼水及脫碳爐渣; 轉爐出鋼并將脫碳爐渣倒出轉爐。2.如權利要求I所述的低磷鋼的冶煉方法,其特征在于,所述脫磷爐渣的組分質量百分比為 CaO :25-34, SiO2 :15-22,MnO :3_5,FeO :5_10,MgO :6_12,余量為 Fe 和微量元素。3.如...
【專利技術屬性】
技術研發人員:朱國森,李海波,王新華,劉錕,劉國梁,呂延春,崔陽,王文軍,姜仁波,呂迺冰,南曉東,張立國,尹娜,劉柏松,
申請(專利權)人:首鋼總公司,
類型:發明
國別省市:
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